مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

199
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

427
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور موتور سویچ رلوکتانس مبتنی بر کنترل کننده بهینه مد لغزشی و ساختار آبشاری

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 154

چکیده

 گسترش روزافزون اتوماسیون, سبب ورود موتورهای الکتریکی به صنایع شده استبه گونه ای که نیروی محرکه بسیاری از ابزارها از موتورهای الکتریکی دریافت می شود. موتور سویچ رلوکتانس, به عنوان نوعی از موتورهای سنکرون, با مزیت های فراوان خود, توانایی جایگزین شدن با موتورهای قدیمی را دارد و مشکلات آن ها را برطرف می کند. کنترل این موتور به دلیل ذات غیرخطی و متغیر با زمانش, و همچنین وجود عدم قطعیت های آن, امری بسیار دشوار است. در این مقاله با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی بهینه, کنترل سرعت این موتور انجام گرفته است. با استفاده از ساختار آبشاری, بزرگترین عیب این موتور یعنی ریپل گشتاور کاهش پیداکرده است. کنترل کننده پیشنهادی, با تبدیل مساله کنترل مد لغزشی مرتبه اول به مساله بهینه سازی و با حل بی درنگ آن با شبکه عصبی بازگشتی تصویر, سیگنال کنترلی بهینه ای تولیدکرده که چترینگ نداشته و در عین حال شرط لغزش را برآورده می کند. عملکرد کنترل کننده پیشنهادی درمقایسه با سایر کنترل کننده ها در قالب شبیه سازی صورت گرفته و اثربخشی آن نشان داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شکاری، محمدجواد، فرخی، محمد، و عرب خابوری، داوود. (1399). کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور موتور سویچ رلوکتانس مبتنی بر کنترل کننده بهینه مد لغزشی و ساختار آبشاری. کنترل، 14(4 )، 143-154. SID. https://sid.ir/paper/956632/fa

    Vancouver: کپی

    شکاری محمدجواد، فرخی محمد، عرب خابوری داوود. کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور موتور سویچ رلوکتانس مبتنی بر کنترل کننده بهینه مد لغزشی و ساختار آبشاری. کنترل[Internet]. 1399؛14(4 ):143-154. Available from: https://sid.ir/paper/956632/fa

    IEEE: کپی

    محمدجواد شکاری، محمد فرخی، و داوود عرب خابوری، “کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور موتور سویچ رلوکتانس مبتنی بر کنترل کننده بهینه مد لغزشی و ساختار آبشاری،” کنترل، vol. 14، no. 4 ، pp. 143–154، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/956632/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button